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HIsmelt技術(shù)的前世今生 ——新技術(shù)在中國(guó)如何從「0」到「1」(二)
  發(fā)布時(shí)間:2022年02月07日 點(diǎn)擊數(shù):

  鋼鐵業(yè)界從上世紀(jì)70年代開(kāi)始重視非高爐煉鐵,旨在擴大原材料使用範圍,降低鋼鐵行業(yè)汙染排放,Corex、Finex、Midrex、HIsmelt等等層出不窮,但是在運(yùn)行過(guò)程中都遇到各自的困難。均沒有能夠得到大規(guī)模的接受和推廣(guǎng)。其中的HIsmelt熔融還原技術(shù)是完全捨棄焦化廠(chǎng)和燒結(jié)廠(chǎng),直接用鐵礦粉和煤粉煉鐵,能夠極大簡(jiǎn)化煉鐵流程,降低汙染及溫室氣體排放的最簡(jiǎn)單工藝,HIsmelt是力拓傾力打造的最先進(jìn)礦石冶煉技術(shù)。力拓集團(tuán)在西澳大利亞地區(qū)擁有巨量的高磷礦石儲(chǔ)量,這也是其潛心從基礎(chǔ)研發(fā)開(kāi)始,36年不間斷投入的主要原因。 

  1981年,CRA礦業(yè)公司(力拓集團(tuán)前身)對(duì)德國(guó)Klöckner Werke的底吹氧氣轉(zhuǎn)爐工藝OBM產(chǎn)生濃厚興趣,認(rèn)為該工藝能夠直接用於直接煉鐵。

  1982年,CRA與德國(guó)Klöckner Werke成立合資公司共同開(kāi)發(fā)研究,並在60噸的OBM轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明通過(guò)煤粉噴吹和二次燃燒,該工藝能夠直接熔融還原鐵礦粉。雙方決定在德國(guó)巴伐利亞州建設(shè)產(chǎn)能12000噸的小型中試廠(chǎng)SSPP。

  SSPP在1984年至1990年進(jìn)行了長(zhǎng)期運(yùn)行測(cè)試,1987年CRA開(kāi)始全權(quán)負(fù)責(zé)SSPP。

  1989年至1994年,CRA與Midrex開(kāi)始研發(fā)新一代的HIsmelt工藝即HRDF。

  1992年HRDF臥式爐建成並冷試車(chē),設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100000噸,經(jīng)歷6次爐役後改造為立式爐。

  1996年立式爐建成,1997年開(kāi)始試車(chē),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明立式爐從產(chǎn)能、產(chǎn)率、可靠性、連續(xù)運(yùn)行時(shí)間等各項(xiàng)指標(biāo)均遠(yuǎn)高於臥式,且工藝設(shè)備更加簡(jiǎn)單,試驗(yàn)結(jié)果過(guò)完全達(dá)到預期,符合工業(yè)化擴大工廠(chǎng)的要求。

  2002年力拓集團(tuán)與世界幾家有實(shí)力的鋼鐵公司成立合資公司,開(kāi)始籌建年產(chǎn)80萬(wàn)噸的示範性工廠(chǎng)。2004年示範性工廠(chǎng)建成,2005年開(kāi)始試生產(chǎn),斷斷續(xù)續(xù)的運(yùn)行至2008年金融危機(jī)。期間經(jīng)歷了耐材重砌、引入渣區(qū)冷卻器、礦粉/煤粉噴槍改進(jìn)、渣口升級(jí)、熱風(fēng)噴槍升級(jí)、煙氣脫硫擴大升級(jí)一系列從無(wú)到有的摸索改進(jìn)。2008年關(guān)閉前,熔融還原爐及其附件的改造設(shè)計(jì)完成並能穩(wěn)定,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷的問(wèn)題都集中到外圍附屬設(shè)備,如礦粉預熱。而在這些反覆啟動(dòng)、關(guān)閉、調(diào)試、維修的過(guò)程中,力拓的工程師和技術(shù)人員積累了大量的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為日後新工廠(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 

  西澳HIsmelt運(yùn)營(yíng)期間正置中國(guó)鋼鐵高速發(fā)展期,吸引了時(shí)任中國(guó)國(guó)家主席、總理、人大委員長(zhǎng),以及寶鋼首鋼等35家大型鋼鐵集團(tuán)的廣(guǎng)泛關(guān)注。很多公司都籤訂了合作協(xié)議,一旦成功,將會(huì)在中國(guó)大範圍的推廣(guǎng)。由於這是第一個(gè)工廠(chǎng),設(shè)備、工藝、技術(shù)、人員等等都是全新設(shè)計(jì),不可避免的會(huì)發(fā)生各種各樣的狀況,始終沒有達(dá)到預期的運(yùn)營(yíng)效果。2008年金融危機(jī)蔓延,中國(guó)用戶(hù)的耐心也消耗殆盡,力拓集團(tuán)和合作方決定西澳關(guān)閉工廠(chǎng)。連大企業(yè)都搞不定,中國(guó)人心裡就自然認(rèn)為該技術(shù)已經(jīng)失敗。 

  歷史再次證明,真理往往掌握在少數(shù)人手裡,2012年山東壽光一個(gè)中型民企企業(yè)家通過(guò)非直接渠道了解到了該技術(shù),由於該企業(yè)沒有高爐,上遊的煉鋼原料都從周圍高爐企業(yè)採購(gòu)。建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)能不大的生鐵生產(chǎn)工廠(chǎng)正好配合其下遊煉鋼軋鋼的車(chē)間產(chǎn)能消耗,也就是順勢(shì)而為的事情了。2012年該企業(yè)向澳大利亞現(xiàn)場(chǎng)派駐工程師,將部分有價(jià)值的設(shè)備拆遷回山東,2013年開(kāi)始同設(shè)計(jì)院合作設(shè)計(jì),2014年開(kāi)始建設(shè),2016年初建成,1-5月完成單體調(diào)試。2016年6月進(jìn)行首次裝鐵水試車(chē)。

  HIsmelt工藝每次啟動(dòng)的時(shí)候,需要首先將爐體加熱到一定溫度,往爐內(nèi)灌注幾百噸高溫鐵水預熱,再往裡面噴入原料開(kāi)始反應(yīng)。由於爐體大,耐材厚,預熱需要用天然氣燃燒烘烤5-7天,烘烤完成後,如果受熱不均勻,灌入鐵水後很可能會(huì)迅速冷卻凝固,必須停爐將凝固的鐵挖出來(lái)。若此,則啟動(dòng)失敗,烘爐和鐵水的幾百萬(wàn)等於打水漂了。 

  第一次啟動(dòng)灌入鐵水後,還原爐煙罩循環(huán)水泵(利舊設(shè)備)突然故障調(diào)停,沒有循環(huán)水冷卻的煙罩,是不能生產(chǎn)的。在無(wú)數(shù)次嘗試都不能啟動(dòng)的情況下,中方和外方商定,啟動(dòng)失敗,將鐵水放出。但由於鐵水溫度過(guò)低,流動(dòng)性降低,已經(jīng)不能夠通過(guò)放盡口流出了。最終只能等冷卻後,用切割機(jī)切割,人工搬動(dòng)出來(lái),該過(guò)程歷時(shí)接近一個(gè)月;

  第二次啟動(dòng),灌鐵水一切正常,在即將進(jìn)入正常生產(chǎn)時(shí),突然全廠(chǎng)停電,制氧廠(chǎng)需要長(zhǎng)時(shí)間恢復。在20小時(shí)沒有完成修復的情況下,決定放出鐵水。第二次啟動(dòng)宣告失敗;

  第三次啟動(dòng)在烘爐期間,由於爐內(nèi)渣沒有清理乾淨,渣融化後在鐵口冷卻凝固堵塞,多次試圖用氧槍融化不能成功後,停爐排堵重新烘爐;

  第四次啟動(dòng),終於正常啟動(dòng)並生產(chǎn),但在啟動(dòng)兩(liǎng)天後,磨煤機(jī)主風(fēng)機(jī)軸斷裂,在沒有放出鐵水的情況下,停機(jī)約24小時(shí)後,安裝新軸繼續(xù)生產(chǎn)。第四次啟動(dòng)是成功的啟動(dòng)。

  2016年啟動(dòng)至今,中方項(xiàng)目部經(jīng)歷了鬥式提升機(jī)堵塞、磨煤系統(tǒng)故障、噴煤線(xiàn)堵塞、噴槍漏水、煙罩漏水等等一些列設(shè)備問(wèn)題,最後均一一解決。2017年突破連續(xù)生產(chǎn)三個(gè)月,2018年實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)四個(gè)月。生產(chǎn)成本持平高爐,部分月份低於高爐。 

  綜合兩(liǎng)年多的生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),HIsmelt在中方項(xiàng)目上出現(xiàn)的問(wèn)題均為設(shè)備不穩(wěn)定導(dǎo)致的,最核心的熔融還原爐及附屬設(shè)備正常。 

  工廠(chǎng)是連續(xù)生產(chǎn)的過(guò)程,從原料場(chǎng)、原料預熱、煤粉噴吹、礦粉噴吹、鐵口、鐵鉤渣溝、後面的煙氣處理…任何環(huán)節(jié)設(shè)備出現(xiàn)故障,工廠(chǎng)必須停下進(jìn)入保持狀態(tài)。進(jìn)入保持狀態(tài)後,就是與時(shí)間賽跑的過(guò)程,停爐時(shí)間太長(zhǎng),爐體易冷卻,甚至煉成鋼或者出現(xiàn)泡沫渣。因此工廠(chǎng)對(duì)設(shè)備的穩(wěn)定性有很高的要求,出問(wèn)題後現(xiàn)場(chǎng)能夠快速響應(yīng),在有限時(shí)間內(nèi)將設(shè)備回復正常,這點(diǎn)其實(shí)是項(xiàng)目成功的最關(guān)鍵因素。

文章摘自:軋鋼之家